中國天辰實施EPC總承包 單爐日處理煤2000噸
圖為試車現場。(趙平 攝)
中化新網訊 12月10日,由中國化學旗下中國天辰工程有限公司實施EPC總承包的山東能源集團兗州煤業榆林能化有限公司聚甲氧基二甲醚(DMMn)項目單爐日處理煤2000噸的F#氣化爐一次性投料試車成功。這意味著世界首臺多噴嘴對置式半廢鍋(廢鍋—激冷)氣化爐正式進入帶負荷試運階段。
該項目為國內目前投建最大的聚甲氧基二甲醚項目,年產50萬噸聚甲氧基二甲醚,配套年產90萬噸煤制甲醇項目。截至12月10日,甲醇項目已全部建成投用。天辰公司作為EPC總承包方,承擔了空分、氣化、凈化、合成等全部工藝裝置及全廠公輔裝置的設計、實施工作。
F#氣化爐為世界首臺多噴嘴對置式半廢鍋氣化爐,其順利安全投用實現了煤化工技術的又一次創新和突破,天辰公司在該技術的工業化示范過程中起到了重要作用。從5月31日氣化爐主體一次吊裝成功、6月16日吊裝作業全部完成、11月10日管道試壓完成,到11月28日,系統吹掃、清洗完成,進入調試,最后12月10日一次性投料成功,天辰公司克服技術、資源、天氣等方面的重重困難,始終秉持“建一個項目,交一方朋友,樹一座豐碑”的理念,按時建成項目交付業主,豐富了公司煤化工設計與總承包業績。業主方也表示,工程建設期間,天辰公司高度重視、高層督導、同心同德、攻堅克難,嚴格按照“四大控制”要求,打造精品優質工程。
據了解,作為“十三五”期間,能源集團煤氣化領域以科技創新引領行業發展的重要成果,多噴嘴對置式半廢鍋氣化爐由原兗礦集團和華東理工大學共同研發,爐長45.75米,內徑4.2米,重量737噸,日處理煤量2000噸,具有碳轉化率高、原料消耗低等優點,能源利用效率相對于傳統激冷式氣化爐大幅提高。高溫合成氣經氣化爐內廢鍋回收大部分顯熱,每小時副產約100噸9.8兆帕高壓蒸汽,進一步提升了煤氣化裝置的能源利用效率,從而降低公用工程鍋爐建設投資,符合國家節能減排發展政策。
半廢鍋氣化爐相對于傳統激冷氣化爐,設置有輻射廢鍋,使裝置總體熱效率提高約5%,綜合能耗降低約10%,可以高效的利用氣化燃燒室產生的高溫合成氣攜帶的顯熱,產生的高壓飽和蒸汽經過過熱后可用于驅動大型汽輪機,裝置的能效提高約10%,對于大型煤化工項目,綜合能效的提高對項目的經濟效益提升作用特別明顯。
近日,從中安聯合煤化有限責任公司獲悉,截至12月7日,中安聯合煤氣化裝置SE-東方爐已實現單爐連續A級運行180天,創造了該類煤氣化爐型連續運行新紀錄。
近日,兗州煤業榆林能源化工公司年產50萬噸聚甲氧基二甲醚項目F#氣化爐一次性投料試車成功,標志著世界首臺多噴嘴對置式半廢鍋氣化爐實現了又一次創新和突破,正式進入帶負荷試運行階段。
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